| 长炼炼油二部转换节能思路 降耗效果显著 |
2009-06-30 14:53:17 来源:本站原创 作者:gosense 阅读次数:670
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近日,长炼分公司积极组织全体员工开展节能降耗活动,仅炼油二部常压催化区通过转换节能思路,增产蒸汽,降耗效果显著,每吨原料可降低装置能耗4.2Kg标油以上。 长炼炼油二部常压催化区是长炼分公司的耗能大户,为了进一步降低装置能耗,长炼炼油二部常压催化区从转变节能思路出发,大胆探索节能新路子,在现有的工艺基础上深挖节能潜力,做好降耗文章。高温是催化装置的特点之一,为充分利用催化油浆高温热能,提高蒸汽产量,该区技术人员改变热能利用思路,由原来温差越大取热量越多,改为降低换热温差,提高回流量。操作上及时进行调整,提高油浆循环量,增加油浆系统取热比例,降低催化原料与油浆的换热量,投用油浆蒸汽发生器的调温线,将部分高温油浆直接返分馏塔,使油浆返塔温度提高到230℃以上,油浆循环量提高了20吨/时以上。催化原料减少的热量,则通过常压催化热联合来祢补,即适当降低常压原油换后温度,提高进催化进料的热蜡油温度。操作调整后效果充分显示出来,油浆蒸汽发生器产汽量增加5吨/时以上,进2#余热炉的蒸汽量稳定在17吨/时以上。产汽量的增加,不仅提高了高温热量利用,减少了低温热,而且催化进2#余热炉汽量增加,彻底解决了2#余热炉受汽量限制,炉膛瓦斯无法增大,只能将催化烟气中CO直接排空,造成CO的燃烧热能费浪和环境污染的问题。
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